知识点详细解析: 1. PLC控制技术及其在选煤厂的应用 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制的工业数字计算机,它可以根据用户编写的控制程序来执行一系列逻辑、顺序、计时、计数和算术运算等操作,并通过数字或模拟的输入输出来控制各种类型的机械或生产过程。在选煤厂的应用中,PLC被用来实现浮选作业的自动化控制,特别是用于精确控制加药系统,即监测入浮矿浆流量和浓度,实现加药量的自动跟踪。这可以显著提高选煤效率,确保产品质量,并提高精煤产率。 2. 浮选加药系统及其自动化的重要性 浮选是一种有效处理细粒级煤泥(小于0.5mm)的方法。在国内众多选煤厂中,通过浮选处理的原煤量占到总处理量的20%-30%,因此浮选效果的好坏直接影响选煤厂的经济效益。传统上,浮选药剂的添加主要依赖于现场司机的经验,这种人为操作不仅增加了工人的劳动强度,还因为不能保证及时、准确、定量地添加药剂,从而影响了选煤效果。浮选加药系统的自动化通过引入专门的监测和控制系统,能够及时、准确地跟踪加药量,稳定产品品质,并提升经济效益。 3. 双人机接口(HMI)设计与应用 在浮选自动化控制系统中,双人机接口的设置对于系统的操作和监控至关重要。人机接口(HMI)允许操作员通过图形化的界面与控制设备进行交互,实现对系统运行状态的实时监控以及对参数进行实时调整。在马头选煤厂的应用案例中,为了克服控制室与操作现场距离较远导致的信息获取不便问题,除了上位计算机的监控界面,还增加了一个低成本的现场操作接口——西门子公司的文本显示设备TD400C,它具有体积小、重量轻、易于安装和维护等优点,适用于现场恶劣的工作环境。这样的设计使得浮选司机能够在控制室内通过上位机操作,同时也能在生产现场通过TD400C进行必要的操作和调整,实现了双人机操作模式。 4. 系统组成:硬件与软件 硬件系统主要由现场流量计、密度计、通讯处理器、PLC控制设备、计量泵和电动阀门等组成。通讯处理器将现场仪表采集到的数据打包后通过485总线传输给PLC。PLC收到数据后进行运算处理,并根据结果向加药计量泵发出脉冲控制信号,以完成浮选药剂的自动跟踪。软件系统包括上位机监控界面和下位机PLC程序。PLC程序执行多种功能,包括采集流量和浓度数据,进行干煤泥量和加药量的相关计算,计量泵控制,电动阀门控制,浮选药箱自动补药的控制,响应上位机的人机交互,以及入浮流量的PID控制。 5. 药剂的自动添加与效果监控 加药系统的自动化包括对矿浆流量和浓度的实时监控,以及根据监测结果自动控制加药计量泵的脉冲信号。这种自动化方式极大地提高了药剂添加的准确性和可靠性,同时也减少了人为操作带来的误差。此外,为了保证浮选效果,系统还需要对入浮流量进行控制,保证流量稳定在最佳值。对于选煤厂而言,这种自动化的双人机接口加药控制系统通过实时监控和调整,不仅降低了生产成本,减轻了工人的劳动强度,还提高了生产效率和经济效益。 6. 选煤厂经济效益与浮选效果的关系 浮选效果的好坏会直接影响选煤厂的经济效益,因为浮选作业在提高煤炭质量方面起着决定性作用。通过有效的加药系统自动化,可以减少药剂浪费,提高精煤产率,从而直接影响选煤厂的成本和利润。因此,提高浮选作业的性能指标,确保高效率和高质量的选煤结果,对于提升选煤厂的市场竞争力和经济效益至关重要。
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