PLC(Programmable Logic Controller)改造是指使用可编程逻辑控制器来取代传统机床电气控制系统中落后的继电器接触器控制方式。通过使用PLC,可以显著提高控制系统的可靠性,降低故障率,简化线路维护过程,从而提升产品质量和生产效率。
在改造过程中,首先分析了Z3032型摇臂钻床的电气控制系统。该机床的组成包括底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱和工作台等部分。其运动部件通过多电机驱动,其中包括主轴电动机、冷却泵电动机和摇臂升降电动机。通过控制面板上的按钮和开关来控制机床的动作,如主轴电机的正反转、冷却泵的启动、摇臂的升降以及照明的开闭等。
传统机床电气控制系统存在的问题主要有触点寿命低、故障率高和线路维护困难。针对这些问题,文章提出了采用PLC控制系统进行技术改造的方法。PLC以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术,其具有应用灵活、可靠性高和维护方便的优点。通过PLC改造,可以解决传统电气控制系统中的线路故障、触点老化等问题。
在改造中,重点分析了控制线路的常见问题。由于交流继电接触器控制方式存在较多故障点,因此在使用PLC进行控制线路改造时,需要考虑如何有效利用PLC的输入输出点(I/O点)。文中提出了将主轴电机的过载保护热继电器及液压泵电机的过载保护热继电器动断触点串联接入PLC,并共用一个输入点的方法,以节约I/O点数。同时,文中也提到了冷却泵和指示灯的控制不需要接入PLC,而是通过组合开关和直接控制来实现。
PLC的选型和I/O点分配是根据实际控制系统的需要来进行的。文中选用的是三菱公司的FX2N-48MR型PLC,这是一个中等规模的PLC,具有48个输入/输出点。在分配I/O点时,需要根据控制需求来合理配置,比如主轴电动机的启动控制、摇臂升降的控制等,都需要根据实际的输入输出要求来分配。
文章还强调了在使用PLC改造机床控制线路时,应该注意电气设备的日常维护和故障排查。在检查机床设备前,必须切断总电源,以防触电危险。对于发现的故障,需要首先查明原因,并更换同规格的保险丝。在机床故障排除后,需要确保电箱门关闭并用螺钉拧紧,以确保设备的正常运行。另外,每年还需要对电气设备进行检修和清理,以保证其长期稳定运行。
通过上述PLC改造方案的应用,可以有效地提高机床控制系统的可靠性,减少因电气故障导致的停机时间,从而提高生产效率和产品质量。同时,也能够降低机床的维护成本,减少维护人员的工作量。PLC技术改造是一项能够显著提升传统机床性能的现代技术措施。