基于 PLC、视觉系统和机器人的全自动化生产线设计
摘要:本文应用 PLC、视觉系统与机器人对某生产线进行了全自
动化设计 ,使生产线的操作灵活简便 ,位置定位更加精准 ,生产线运行
可靠而高效。
关键词:自动化 PLC 视觉系统 机器人 触摸屏
某外资厂设计了一条生产线 ,其功能是将从注塑机上取出的手机
壳用皮带轨道运送到手机屏幕装配工位进行屏幕装配 ,再将成品送到
收集槽中,进行 QC 检测。整条生产线设有上料、手机屏幕装配、下料
三个工位,随着产品需求量的不断增大,人工成本不断增加;同时,市场
对产品的定位精度要求也日益提高,因此,企业对生产线的自动化水平
提出了更高的要求。为了提高产量,节约成本,提高精度,笔者与该厂机
械、装配等技术人员对该生产线进行了全自动化的设计 ,设计了基于
PLC、视觉系统与机器人的控制系统,实现将从注塑机中取出的半成品,
放到生产线上进行屏幕装配后,再将成品取出放到收集槽中,全过程无
需人工操作。
1 全自动化生产线的工艺流程
整条生产线由三个工位及一条上下两层的皮带轨道线组成 ,其工
艺流程如图 1 所示。M1 为上料工位,负责将从注塑机中取出的手机壳
放到轨道料盘(用来装产品的盘子);M2 为屏幕装配工位,负责将手机
屏幕装配到手机壳上 ,该工位对定位精度要求特别高 ,要求误差小于