高速贴标机对速度和位置控制精度要求很高,传统采用PLC直接发送脉冲的方式性能欠佳。我们设计的新型控制系统采用台达A2系列型伺服驱动器,利用其内置运动控制功能,弥补了PLC脉冲控制方式因扫描周期带来的不足,具有高速、高精度、经济和可以快速适应市场需求变化等优点。经实践检验,效果相当理想。
引言:
随着生产效率的提升和产品形象提升的需要,企业对产品包装上产品标签的贴置速度和精度有了相当高的要求,这就给贴标设备生产商带来了挑战性的问题,既要生产出有市场竞争力的产品,又要尽可能的降低成本。我们采用台达DVP28SV11T型PLC、DOP-B05S100型触摸屏和ASD-A2-0421-B型伺服
伺服机在高速贴标机的设计与应用中扮演着至关重要的角色。传统的贴标机往往采用PLC直接发送脉冲的方式来控制贴标速度和位置,但这种方法由于受到PLC扫描周期的限制,无法满足高速和高精度的要求。为解决这一问题,新型控制系统引入了台达A2系列伺服驱动器,它具有内置的运动控制功能,能够弥补PLC脉冲控制的不足,提供更快的速度响应、更高的定位精度以及更经济的成本效益。
高速贴标机的工作原理包括电机驱动、调速和光电控制,采用先进的步进电机确保稳定性和灵敏度。控制系统采用的硬件组件包括台达DVP28SV11T PLC、DOP-B05S100触摸屏以及ASD-A2-0421-B伺服驱动器,这些设备协同工作,确保了设备的高效运行。此外,系统配备了多种检测传感器,如工作物检测、标签检测等,以确保贴标的精确无误。
项目设计方面,PLC负责整体动作逻辑控制,触摸屏则用于设备操作和参数设定。伺服驱动器通过Pr模式实现贴标的核心动作,PLC处理传感器信号并触发A2 PATH路径。RS-232和RS-485通讯协议分别用于连接触摸屏和PLC、触摸屏和伺服驱动器,使得参数调整更加灵活。
路径规划和时序控制是伺服驱动器动作的关键。通过台达A2伺服的Pr模式,可以预先设定动作路径和触发时序。例如,当检测到工作物时,PLC会输出触发信号,启动伺服驱动器的路径动作。为确保每次停机平稳且位置精确,伺服驱动器的路径参数中会设置适当的停止距离,形成平滑的停止曲线。
总结来说,采用伺服驱动器的新型控制系统极大地提升了高速贴标机的性能,实现了高速度、高精度的贴标,同时降低了成本。台达A2伺服驱动器的内置运动控制功能在提高经济效益的同时,也能够迅速适应市场变化,满足不同类型的贴标需求。这种设计方法不仅在技术上取得了突破,也在实际应用中得到了良好的验证,为企业提供了一种高效、灵活且经济的解决方案。