介绍了用西门子S7-200系列PLC对DU组合机床单机液压回转台控制系统的改造,阐述了系统的工艺流程,给出改造后PLC端子接线图和主要的软件控制程序。实践结果证明改造后控制系统稳定、可靠,故障率低,机床的生产效率得到提高。 【DU组合机床单机液压回转台控制系统的PLC改造】这篇文章主要讲述了使用西门子S7-200系列PLC对老旧的继电器接触器控制系统的改造,旨在提高DU组合机床液压回转台控制系统的稳定性和效率。改造后的系统工艺流程包括以下几个关键点: 1. **压力控制**:在系统中,压力是一个核心控制参数,通过PID算法进行精确调节。PID控制能够减少静态误差,提升精度,并增强系统对参数变化的适应性。同时,微分作用有助于抑制惯性滞后,提高抗干扰能力和系统的稳定性,加快系统响应速度。压力数据由LEESUN空气压力传感器采集,经过A/D转换模块转化为PLC可读的二进制信号。压力设置与多种因素有关,如矿井深度和巷道截面,因此通过触摸屏进行PID参数设定,利用压力子程序进行调整。 2. **数据处理**:转换后的压力数据存储在VD128中并与设定值比较处理。此外,根据矿井气压,备用通风机会调整运行频率以增加通风量,直到气压超过设定值,确保井下工人的安全生产。正常情况下,工作通风机与备用通风机会进行循环工作。 3. **PLC与变频器的应用**:使用PLC和变频器进行节能改造,简化了系统结构,提升了设备的操作性和技能性,同时也提高了安全性。系统可根据需求扩展模块,实现远程集中监控和分散的现场控制,进一步提升生产效率和经济效益。 4. **改造效果**:改造后的控制系统表现出高度的稳定性和可靠性,降低了故障率,显著提高了机床的生产效率。 本文引用了多篇参考文献,表明了PLC在矿山设备和自动化控制领域的广泛应用和重要性。通过张大磊的研究,我们看到了如何通过技术升级解决老设备的问题,提高工作效率,同时也为同类问题提供了可行的解决方案。 关键词:组合机床、PLC、梯形图 这篇改造方案展示了PLC在现代化工业控制中的强大功能,特别是在优化传统机械控制系统的效率和可靠性方面的作用。通过对硬件和软件的整合,可以实现更智能、更高效的自动化生产流程。
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