本钢1700热连轧机组R1轧机微机工况监测系统.pdf
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:1700热连轧机组R1轧机微机工况监测系统 :本文介绍了一种利用微机监测大型万能可逆式轧钢机工况的方法,特别是针对冲击荷载的在线监测技术,应用于本钢1700热连轧机组的R1初轧机。 【正文】: 热连轧卷板是本钢的主要产品之一,1700mm热连轧机组是其关键生产设备,包含三架初轧机(R1、R2和R3)和七架精轧机。其中,R1轧机是一种万能可逆式轧机,承担着重要的轧制任务。厚约250mm的钢坯首先在R1轧机下压至约50mm,然后进入其他两架初轧机,最后进入精轧机完成加工。R1轧机的工作状况直接影响热轧卷板的产量和质量。 在实际生产过程中,由于过大的轧制力导致设备损坏事故频发,如R1轧机的拖动电机烧毁、轧辊断裂以及精轧机的万能连接轴断裂等。这些事故不仅影响生产效率,还造成巨大的经济损失。因此,本钢每年需投入大量资金来解决这些问题,以维持正常生产。 为了解决这一问题,R1初轧机的工况监测系统应运而生。该系统利用计算机实现对R1轧机的实时监测,当检测到轧制力和力矩超过设定阈值时,系统会发出报警,以便采取相应措施,防止整个机组超负荷运行,从而避免设备损坏事故,确保安全生产并充分发挥轧机的生产能力。 R1轧机工况监测系统基于STD总线的工业控制机,实时监控电机的电流、电压、转速和轧制力矩。通过采集的电参数和力能参数数据,采用回归拟合方法建立数学模型,用间接方法(即电参数)获取力能参数。这样,即使在复杂的可逆轧制过程中,也能准确评估设备状态。 系统硬件结构主要包括两台4800kW的直流电机,分别驱动R1轧机的上下水平辊。电机的电流和电压信号通过极性变换电路处理,转换成计算机可读的0V~5V电压信号。电流变换器和电压变换器用于将原始信号标准化,便于计算机处理和分析。转速信号也经过处理后送入计算机,实现对电机运行状态的全面监控。 1700热连轧机组R1轧机微机工况监测系统通过实时监控和数据分析,提高了设备安全性和生产效率,减少了因过载导致的故障,对于保障钢铁生产的稳定性和经济效益具有重要意义。
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