在井口信号系统技术升级的过程中,应用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备,是当前工业自动化领域的一个重要发展方向。本文首先概述了唐山矿八号井原井口信号系统的缺陷,如接触器控制核心导致的问题,以及这些问题带来的安全隐患。然后,文章介绍了PLC的主要特点,并探讨了三菱FX2N系列PLC作为新系统控制核心的选型理由。文章详细阐述了新信号系统的功能和实施细节。 具体来说,原井口信号系统使用接触器控制核心存在以下问题:工作电压高,故障率高,存在寄生回路,触头粘连和剩磁现象,以及缺乏闭锁控制和备用系统,这些问题严重影响了系统的安全性和稳定性。 PLC作为一种新型控制设备,其优势在于编程简单、维护方便、接线简单、可靠性高、抗干扰能力强、施工周期短以及通信功能强大。当PLC作为信号系统的核心控制器时,它能够有效降低事故率,并显著提高信号系统的安全系数。 在三菱FX2N系列PLC的具体应用方面,该系列PLC具备多种功能,包括开关量逻辑控制、模拟量过程控制、定时控制、计数控制以及通讯和联网功能。FX2N系列PLC由基本单元、扩展单元、扩展模块和特殊适配器构成,支持继电器输出、SSR输出和晶体管输出等多种输出形式,并内装DC+24V电源供输入电路使用。 新信号系统选用了三菱FX2N系列PLC作为核心控制器,并根据现场情况,在上井口、下井口分别设置操作台和显示箱,以便信号工发出提升信号,并让绞车司机能够观看提升信号。此外,在上井口和下井口进车侧和出车侧都加装了语音安全告警箱,以及在车房司机室内也加装了语音安全告警箱,进一步增强了系统的安全性和操作的便捷性。 此外,新信号系统还包括了FX2N-48MR型和FX2N-32MR型PLC作为控制核心,并在井口设置副勾信号操作箱,以实现更精确和安全的操作控制。 通过以上的技术升级和系统更新,新的井口信号系统能够有效地解决原系统中的安全隐患,提高信号的可靠性和系统的稳定运行能力。这对于保证矿井安全生产和提升工作效率具有重要意义。同时,通过PLC技术的应用,还能减少维护工作量和设备故障率,为未来矿井信息化和智能化的发展奠定了坚实的基础。
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